原标题:电镀废水分质处理回用设备
电镀生产线上的用水点很多,不同的点有不同的水质标准。如果能够根据不同用水要求逐级套用废水,就能够大大减少用水总量。我们大家可以把电镀生产用水分成以下三个等级:一级标准——镀件末道清洗水(一般用纯水);二级标准——电镀前的清洗水(一般用自来水);三级标准——毛坯或退镀件的清洗水(目前大多用自来水)。为了减少用水量可以按以下方法套用原本直接排放的水:(I)镀件末道清洗水使用后,其水质好于自来水,可完全成为二级或三级标准的用水;(2)可以将酸洗、活化的清洗废水回用于去油、脱脂后的清洗;(3)电镀前清洗水的排出水可当作三级标准的清洗用水;(4)经过化学处理的废水也可以回用于三级标准的清洗。以上仅提供一些节约用水的思路,各个企业能够准确的通过真实的情况制定具体方案。以下观点供决策者参考:(1)在生产线规划设计过程中考虑废水分质回用比事后改造更经济有效;(2)改造老生产线的资金投入并不会很大,而回报所得会高于投入;(3)保证镀件清洗质量是废水分质回用的前提,应该经过试验确定没有质量风险后再实施;(4)不一定要追求过高的回收利用率。过高回用率会引起水中含盐量和其它杂质的积累,严重时会影响清洗质量。在使用回用水的同时可以补充部分自来水,自来水与回用水的比例能够准确的通过清洗效果调节。电镀废水分质回用是一项投资省、运行成本低、简易可行、见效快,绝大多数电镀厂都有可能采纳的节水方法。如果设计合理,管理得当,分质回用获得30%的节水效果是完全可能的。
电镀企业一般位于农村地区或郊区,年加工电镀件10万m2,镀种主要涉及镀锌、镀铜、镀镍、镀铬、镀仿金、镀代铬、度枪色,镀种较齐全,但由于周边配套设施不完善,无排水去向。由于企业镀种较多,电镀废水种类也比较多,为了尽最大可能避免多种污染物在处理之互相干扰,增加废水的回用可行性,将电镀废水进行分质处理回用。
2、电镀废水的详细情况
该企业电镀废水根据污染物类型不同分为含镍废水、含铜废水、含锌废水、含铬废水和其他废水。
①含镍废水
含镍废水为连续排放,主要污染物为pH、COD、TNi。其浓度为pH7-8、COD100mg/L、TNi 23mg/L。
②含铜废水
含铜废水为连续排放,主要污染物为pH、COD、TCu。其浓度为pH7-8、COD100mg/L、TCu 37.8mg/L。
③含锌废水
含锌废水主要污染物为pH、COD、TZn。其浓度为pH7-8、COD100mg/L、TZn66.8mg/L。
④含铬废水
含铬废水为定时排放,主要污染物为pH、COD、Cr6+。其浓度为pH5-6、COD100mg/L、Cr6+39.4mg/L。
⑤其他综合废水主要污染物为pH、COD、SS、石油类、TZn、Cr6+、TNi,其浓度为pH3-4、COD100mg/L、SS120mg/L、石油类12mg/L、TCu 3.3mg/L、TZn 20mg/L、Cr6+3.5mg/L、TNi1.6mg/L。
3、电镀废水的治理工艺及可行性分析
(1)含铬废水
本项目含铬废水为定期排放,每次排放废水为工件在镀铬和钝化之后的道清洗废水,废水进入车间内含铬废水处理设施处理(阳离子交换柱+蒸发浓缩器+含铬溶液回收罐),离子交换柱通过树脂离子交换将废水中的镍离子、铜离子、锌离子等低价位的金属离子去除,六价铬则存留在废水中,再通过蒸发浓缩器去除大部分水,以水蒸气的形式蒸发损失,将六价铬离子保留在浓缩液中,回收含铬溶液的比例约为10%左右,含铬溶液浓缩至400g/L,回用于镀铬、钝化工序。
(2)含镍废水、含铜废水和含锌废水
含镍废水、含铜废水和含锌废水处理工艺原料相同,分别采用一套离子交换处理系统。通过阳离子树脂的离子交换功能将废水中的镍离子、铜离子、锌离子等阳离子从废水中分离处理吗,反应式如下:
通过实测,处理后出水水质为0.5-9.8mg/l,当水质接近回用于冲洗工序用水水质要求时(中间镀层清洗水各金属离子浓度≤10mg/l,最终镀层清洗水各金属离子浓度≤20mg/l),对树脂进行更换再生;再生液中镍、铜、锌含量均在150g/L以上,最终分别进入镀槽,对金属元素回收利用;由于再生液中可能含有微量的异金属离子,为了尽最大可能避免异金属离子富集,镀槽内添加可以促使其共沉积的添加剂;并在停产时通过电解对异金属离子做处理,这样就保证了镀液的长期稳定性。
(3)综合废水
综合废水处理站处理工艺为“反应池+综合废水处理机+沉淀+碳滤+反渗透”。其他废水经综合废水池混合后打入反应池,投加入还原剂NaHSO3溶液,控制ORP在300mV以下,PH值为2.0-3.0;空气搅拌,反应10-20分钟,可使Cr6+还原分解至要求以下。反应式如下:
然后流入自动综合废水处理机。碱、综合废水处理剂和高分子絮凝剂PAM在微电脑的自动控制条件下添加、反应,使大量的金属离子生产沉淀,反应式如下:
反应混合液进入斜板沉淀分离池后,因水力流速减缓而静止沉淀,重金属形成絮体因重力作用沉淀至沉淀槽底部,上清液经溢流堰自流出水排入碳滤器,经碳滤器的过滤和吸附等一系列的深度处理后,进入反渗透处理装置;反渗透处理装置处理后,渗透液满足生产回用水要求,浓缩液进入蒸发器进行浓度处理,蒸馏后的废水与渗透液一起回用于生产,蒸馏产生的浓液回到综合废水池重新处理;当综合废水处理产生的弃水和浓液中重金属离子富集达到一定浓度,为了能够更好的保证污水处理的效果和生产的有序进行,浓液定期作为危险废物交由有资质的单位处理。通过实测污水站日常运行监测结果为综合废水经污水处理站处理后后出水水质为pH6-9、铜离子0.01-0.04mg/l、镍离子0.01-0.03mg/l、铬离子0.01-0.04mg/l;满足企业提供的清洗工序回用水水质要求(中间镀层清洗水各金属离子浓度≤10mg/l,最终镀层清洗水各金属离子浓度≤20mg/l)。
通过上述分析,结合某电镀企业污水处理实例对电镀废水分质处理,回用于生产的实例,简单介绍了电镀废水分质处理、回用的可行性,为电镀行业的发展尽绵薄之力。
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